TMT-20应用的适宜的pH范围比无机硫的pH范围宽,但最佳pH范围仍为7~8,在此pH范围可减少总的加药量。因此,调试过程中通过投加氢氧化钠调节pH。调试运行期间的进出水水质如表3所示。
调试运行结果表明,该工艺处理出水满足《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466—2010)中水污染物特别排放限值的要求,处理出水可回用于冲渣工段及湿式除尘系统。
4、环境、经济效益分析
4.1环境效益分析
深度处理水回用于冲渣和湿式除尘系统,废水回用率为100%,减少了排入黄河的污染负荷,环境效益显著。本项目年减排CODCr12.96t,总锌319.68kg,总铅15.12kg,总镉14.04kg,总砷41.04kg,总汞1.94kg。项目有良好的社会效益和环境效益。
4.2经济效益分析
运行成本主要包含电费、药剂费和人工费。
废水深度处理规模为720m3/d,设备总装机容量48.5kW˙h,电费按0.8元/(kW˙h)计,则电费为1.04元/m3。药剂费用:包括重金属捕集剂TMT-20、絮凝剂、助凝剂、氢氧化钠、双氧水的使用,共计1.4元/m3。人工费:增加运行人员7人,化验人员3人,每人每月工资按2000元计,共计0.9元/m3。水费:主要为废水站员工用水及配药用水,日用水量约为2.0t,吨水费用按5.0元计,合计0.02元/m3。直接运行费用为3.36元/m3。
处理水全部回用,则每年可回用水21.6万m3(按300d/a计算),每年可节约新鲜水水费108万元。改造工程总投资为216万元,则2a即可收回全部投资,经济效益显著。
总之,该项目的建设不仅具有显著的环境效益和社会效益;而且有显著的经济效益。
5、结论
(1)采用TMT-20重金属捕集剂沉淀+氧化沉淀+精滤工艺对冶炼废水进行深度处理与回用,工程改造与调试运行结果表明,处理出水可满足《铅锌工业污染物排放标准》(GB25466—2010)中水污染物特别排放限值的要求。
(2)本项目的实施使企业生产废水达标后回用,每年可回用水21.6万m3(按300d/a计算),节约新鲜水费108万元。本项目年减排CODCr12.96t,总锌319.68kg,总铅15.12kg,总镉14.04kg,总砷41.04kg,总汞1.94kg。该综合治理工程具有明显的环境效益、经济效益和社会效益,为企业的可持续发展提供了可靠保证。
(来源:《工业水处理》2016年第2期,参考文献略)