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深度︱火电灵活性改造形势下的低负荷脱硝分析

添加时间:2016-11-21 11:16:12 来源:瞻前顾后

 

案例:某350MW亚临界机组在75MW(21.4%)负荷下用热水再循环方案,提温25度,锅炉效率只微降0.2%。可以明确地说设计达到20%负荷没问题。

 

 

原阿尔斯通(现为通用电气)为广东粤电沙角C电厂3x660MW亚临界机组改造的热水再循环系统于2015年底投入运行,设计低负荷32%,提温达40度以上。热水再循环系统完全可以实现自动控制,根据负荷变化自动投入/退出本系统,可以平稳跟踪SCR入口烟温设定值。

 

 

结论:灵活性形势下亚临界机组低负荷脱硝的最佳选择。

 

2.4.3 省煤器流量置换方案(超、超超临界机组)

 

原理:在旁路基础上加装一套再循环系统,进一步降低省煤器吸热量,从而提高SCR入口烟温。

 

 

优点:1)烟气提温幅度大(达40℃及以上);2)改造后烟温调节灵敏;3)系统运行调节简单、精确;4)改造周期短,现场安装工作量小;5)设备可靠性高,后期设备维护费用低。

 

缺点:1)初投资较高(有循环泵);2)系统投入时,锅炉效率微降0.2%。

 

案例:某660MW超临界机组在210MW(31.8%)负荷下。

 

 

结论:灵活性形势下超、超超临界机组低负荷脱硝的首选。

 

既可以一步到位,也可以分两步走。对于己经有省煤器水侧旁路的机组,可以根据需要改成流量置换方案。


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