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2×300MW机组脱硫除尘一体化改造实践

添加时间:2016-05-31 11:06:59 来源:清洁高效燃煤发电

 

4改造中的设备优化

 

在一期脱硫改造中,对吸收塔本体、石膏脱水系统、石灰石供浆系统、DCS系统、CEMS系统设备进行了优化,分别总结如下:

 

4.1吸收塔本体保温拆除,改为油漆

 

一期吸收塔原敷设保温及外护板,考虑到保温外护板存在脱落风险、浆液泄漏检查维护不便、易锈蚀影响美观等缺点,此次技改中考虑拆除吸收塔本体保温。

 

4.1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》中规定:“外表面温度高于50℃且需要减少散热损失者”必须保温。而吸收塔浆液温度及塔壁温度均低于50℃;

 

4.1.2登封位于北纬34°27′,30年一遇最低气温-14.2℃,近5年最低气温-8℃。吸收塔防冻压力不大。可能出现的最不利工况是冬季单台机组长期停运,而脱硫停运后,吸收塔浆液会及时倒空,在5-7天内被运行机组消化掉,吸收塔本体无上冻风险。

 

4.1.3与登封地理位置相似的华润焦作龙源项目,其吸收塔本体部分也未保温,只是在喷淋层上方做局部保温,运行稳定。

 

4.1.4塔体保温拆除后,净烟气温度会有所降低。烟囱及净烟道排酸量会有所增加,对烟囱烟气抬升高度会有一定影响,此为不利因素。

 

综上所述,最终选择将吸收塔本体保温拆除,改造为刷油漆方式。

 

改造后,在外观上,吸收塔本体面目一新(见图7);运行方面,以#1机组290MW工况作比较,净烟气温度改造前为46℃,改造后为43℃,降温3℃。查看净烟道及烟囱排酸量未见明显增加,大气污染物均达到超低排放标准。

 

 

4.2石膏排出泵变频改造

 

 

从表2可以看出,石膏排出泵变频改造后,节电约20%。为避免出现转速过低,造成电机冷却不良、以及石膏浆液测量回路堵塞问题,一般控制石膏排出泵最低频率为35Hz。

4.3石灰石供浆系统改造

本次改造增加一套石灰石供浆系统,改造后两套制浆系统均可以向#1、2塔供浆。

以新增的#2石灰石供浆系统为例,其特点主要有:

4.3.1正常情况下,#2供浆系统向#2吸收塔供浆,供浆管道连接在2A浆液循环泵入口电动门前管道上,目的将新鲜的石灰石浆液尽快送至喷淋层,提高吸收反应速度。

4.3.2#2供浆系统也可以向#1吸收塔供浆,供浆管道连接在#1吸收塔浆池液位上方。此管路一般处于隔离备用状态。

4.3.3特殊情况下,#2供浆系统可同时向#1、2吸收塔供浆。至#1、#2吸收塔的两条管道通过设置节流孔板的办法使两者阻力基本一致,避免供浆流量不均衡。

4.4脱硫DCS系统全面升级

4.4.1由新华XDPS400+系统升级为新华OC6000e系统。

4.4.2将#1、2机组及公用系统IO测点重新设计布置,实现单元机组和公用系统DCS组态分别采用不同控制器进行控制,并将所有DCS硬件升级更换。

4.4.3优化DCS电源布置方式,将#1、2机组脱硫DCS电源柜分开布置,电源分别取自脱硫UPS电源及各自机组保安段电源,公用系统DCS电源分别取自#1、2机组脱硫DCS电源柜,避免了单台机组电源故障导致脱硫DCS全部失电的安全隐患,提高系统的稳定性与可靠性。

4.5CEMS系统改造

对一期脱硫出口CEMS设备进行升级改造:采用低量程CEMS分析仪,增加湿度测量仪,安装低量程抽取加热红外分析式烟尘测量仪表,由于净烟气烟道直管段限制,采用进口超声波烟气流量计,以满足超低排放测量要求。

5本次改造出现的问题及解决办法

5.1新增浆液循环泵入口与氧化风管位置

在#2机组改造时,发现新增的2A浆液循环泵入口与相邻的氧化风管口距离较近,分析可能会造成浆液循环泵吸入空气导致振动增大。为消除该风险,将该氧化风管适当偏斜(见图8),并在该氧化风管上设置隔离门,以备不时之需。#2机组投运后,浆液循环泵、吸收塔搅拌器均运行正常。

 


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