用户名: 密码: [返回首页]    [设为首页]    [加为收藏]
风电资讯 光伏资讯 电力资讯 | 新能源汽车 生物质能 节能环保 | 煤炭资讯 石油资讯 天然气资讯 | 企业黄页 供求平台 | 项目审批 智能信息
风电招标 光伏招标 技术数据 | 风电投资 光伏投资 电力投资 | 风电会展 光伏会展 电力会展 | 招商园区 专题报道 产业书刊 | 网络动态
您现在的位置:首页 >> 新闻阅读

首钢球团烟气脱硫工艺及设备的优化与改造

添加时间:2016-04-08 10:25:17 来源:烧结球团技术网

 

3 工艺优化及改造

 

3. 1 问题的提出

 

首钢球团厂一直采用首钢矿业公司自产精矿粉为生产原料。为了提高球团矿品位和综合入炉品位,降低高炉渣比与焦比,提高高炉利用系数与技术经济指标,自2014 年1月份开始进行提铁降硅工业生产实践,改用60% 的自产精矿粉 +40%秘鲁精矿粉进行氧化球团生产。经检测,自产精矿粉与秘鲁精矿粉的含硫量分别为0.089% 与0.18%。原料改变的直接后果是生产烟气中二氧化硫的含量大幅提高,脱硫装置进口烟气SO2 含量由750 mg/m³  升高至1100mg/m³  。为了达到本地环保部门规定的外排烟气出口SO2 含量≤180mg/m³  的要求,对原有的脱硫系统进行了优化与改造。

 

3. 2 改造脱硫塔底灰斗,提高脱硫剂循环量

 

原设计脱硫塔的塔底为平底,布置有1 #、2 #、3 #脱硫剂循环出料口,靠近烟气进口的为1#出料口,1# 出料口上方正对着经双轴搅拌加湿机加湿搅拌后的加料下灰口,循环脱硫剂经加湿搅拌后进入脱硫塔,与烟气中的SO2 发生化学反应,形成硫酸钙和亚硫酸钙,从而脱除烟气中的SO2 。加湿搅拌后的脱硫剂进入脱硫塔后,由于自身重力,并不能全部随烟气流一起进入脱硫塔上方继续参与脱硫反应,其中的大颗粒依粒径大小依次落入1# 、2# 、3# 出料口,在出料口处由气力输送方式输送至双轴搅拌加湿机内,反复以上过程。从而导致塔底的循环脱硫剂系统出现“短路”现象,大颗粒脱硫剂不能参与脱硫系统的大循环,水分和质量越长越大,形成了局部恶性循环。塔底的“平底船式”灰斗结构加剧了这一过程,大量脱硫剂堆积于死角并出现板结,导致灰斗的实际利用空间大幅降低,严重时造成塔底1 # 、2 # 给料机及输灰管道出现堵塞,影响脱硫效果。为了解决此问题,将脱硫塔原设计的“平底船式”大灰斗改造为3 个锥形料斗,使脱硫剂在灰斗内不能留存,全部参与系统的循环,提高了脱硫剂的循环量,促使脱硫剂加水过程更加均匀,塔底脱硫剂水分降低了0.4% ~0.5%,双轴加湿机循环脱硫剂白灰的水分降低了0.6% ~0.8%,为后期增大加水量、提高脱硫率提供了条件。灰斗改造前后的塔底脱硫剂水分、双轴加湿机循环脱硫剂水分对比分别见表2与表3,灰斗结构改造示意见图2。

 

首钢球团烟气脱硫工艺及设备的优化与改造

 

首钢球团烟气脱硫工艺及设备的优化与改造


[1][2][3]