试验1 石膏浆液取样沉淀试验数据见下表:
由试验1可以看出,在工况9之前,由固液分界线刻度变化初略计算的沉淀速度基本保持不变,约为16.8厘米/小时,与颗粒自由沉淀速度恒定的理论相吻合,在沉淀后期固液分界线变化缓慢应属于沉淀逐渐终止阶段。
同时,此试验可以看出,石膏浆液经过自然沉淀,可以达到上清液清澈的目的,为下一步进行事故浆液箱试验奠定了基础。
试验2事故浆液箱实际沉淀试验数据见下表:
从上表可以看出,沉淀时间与液位关系密切,因为相同工况的浆液沉淀速度变化不大,在事故浆液泵高位入口门位置确定的情况下,沉淀时长与上清液净高度成正比。
水的动力粘度随温度的升高而降低(见公式),浆液温度也会影响沉淀。运行经验也表明,在冬季,事故浆液箱沉淀时间较长,气温回升后,相同液位的沉淀时间会缩短。
3.3 废水系统改造后流程图
下图为改造后的废水系统流程图:
4、 废水工艺系统改造后运行效果
4.1 三联箱运行工况
石膏浆液经过沉淀预处理后,浊度大大降低,使三联箱运行工况大为改善。经初步试验,助凝剂、混凝剂耗量减少约50%,有机硫耗量也有所降低。实践表明,经三联箱加药处理后脱硫废水中的沉积物含量也很少,可以彻底抛弃一体化澄清器、污泥输送泵、板框压滤机等污泥处理设施。絮凝箱内废水可直接通过出水箱、出水泵排向煤场再次利用。
4.2 对石膏及浆液品质的影响
因为脱硫废水排放的目的主要是控制石膏浆液中的氯离子、重金属含量,排放事故浆液箱上清液的办法完全满足此要求,还避免了原有运行方式中产生的工业垃圾--脱硫泥饼。运行实践表明,改造后的脱硫废水处理方式对脱硫石膏和浆液无不良影响。
5、 系统需改进之处
5.1 事故浆液箱上清液排放口设置需优化
此次改造充分利用了原有系统设置,未在事故浆液箱上重新开孔,下一步需优化事故浆液箱上清液排放口设置,增加排放口,以降低浆液沉淀时间,充分利用事故浆液箱有效容积,提高废水处理系统运行效率。
5.2 脱硫废水处理加药量调整
为保证达标排放,摸索废水处理各药品最佳投放量,还需要继续试验,优化运行。
6、 结束语
一直以来,脱硫废水处理都是电厂脱硫系统的难点。利用事故浆液箱静置沉淀浆液,排出上清液的办法对脱硫废水进行预处理,是解决脱硫废水处理难题的有效方法。脱硫废水达标排放,是保证脱硫废水有效利用的第一步。接下来,还要继续努力,彻底解决脱硫废水的综合利用问题,保证脱硫系统能够稳定环保运行。
文章来源:《2014火电厂污染物净化与节能技术研讨会论文集》