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深度︱火电灵活性改造形势下的低负荷脱硝分析

添加时间:2016-11-21 11:16:12 来源:瞻前顾后

 

2.2 弹性回热技术

 

也有叫0号高加方案。

 

原理:在高压缸选合适的抽汽点(如补气阀位置),增加抽汽可调式给水加热器。在低负荷时开启、调节加热器维持给水温度,减少省煤器换热温差,减少省煤器对流换热量,从而提高省煤器入口烟温。

 

优点:相当于低负荷下形成了回热,提高热力系统循环效率;提高机组调频能力。

 

缺点:1)要有合适的抽汽点;2)改造量比较大。

 

目前应用不多,据报导有上海外三电厂和浙能嘉华电厂采用。

 

2.3 省煤器烟气旁路

 

原理:设置旁路烟道,降低经过低温受热面包括省煤器的烟气量,提高SCR入口烟温。

 

 

优点:1)改造成本低(但还取决于选材);2)提温幅度大,改造后烟温可调节;

 

缺点:

 

1)对改造的空间、位置有要求。想改可以,但得有空间吧。

 

2)效率差,影响经济性。旁路烟气挡板在高温下变形无法关严,全负荷下锅炉效率均会降低,降低热效率0.5-1%,相当于增加供电煤耗1.5-3克/千瓦时。一台350MW的机组,一年里多花的燃煤成本可能高达130-260万元人民币。不算不知道,初投资低的方案实际上并不经济。

 

3)可靠性差。容易发生积灰,堵塞烟道,挡板卡涩打不开。

 

在省煤器水侧方案大力推广之前,烟气旁路是采用得比较多,最主要的因素是便宜。但在灵活性形势下,原先采用烟气旁路的一些电厂,已无法满足更低负荷的运行要求,只好再找出路。电厂是最看中可靠性和效率的,新改造的机组,不必再重复走老路。

 

结论:不推荐做灵活性改造用。

 

三个方案都被否了,是否有点小紧张?低负荷脱硝出路到底在哪里?好在天无绝人之路。

 

2.4 省煤器水侧方案

 

相对于烟气侧方案来说,细分几种情况。

 

2.4.1 省煤器水侧旁路

 

原理:设置省煤器给水旁路,减少省煤器吸热量,提高出口烟气温度。

 

 

优点:1)改造后烟温可调节;2)改造费用较低;3)施工周期较短。

 

缺点:1)提温幅度有限(低负荷下约10℃);2)投运时锅炉效率微降,约0.1%。但在低负荷下投运对经济性影响很小。

 

结论:对于灵活性形势下烟温提升需要10度左右的电厂,包括己经有烟气旁路系统的,这是很好的选择。对于亚临界、超临界机组都适用。


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