3.3脱硫系统
此次超低排放改造,脱硫装置在锅炉BMCR工况条件下:原烟气设计SO2浓度3643mg/Nm3(标态,干基,6%氧),净烟气中的SO2含量不超过28mg/Nm3(标态,干基,6%氧),脱硫效率不小于99.2%。原烟气中固态颗粒物的含量为30mg/Nm3(标态,干基,6%氧),净烟气中的固态颗粒物含量不超过4.5mg/Nm3(标态,干基,6%氧)。
脱硫系统的超低排放改造主要内容包括:
A、在吸收塔底层喷淋下部加装气液再平衡均流器;
B、保留原有的五台浆液循环泵,对下三层喷淋母管、支管、喷嘴更换。重新布置喷淋装置;采用小流量,高覆盖率(300%)的高效喷嘴。
C、在吸收塔下部三层喷淋适当位置设置1层烟气分布环板,防止烟气走旁路。
D、在吸收塔第一层至第二层(自下而上)喷淋层间加装筛板式托盘。第二层喷淋层上移0.6米。
E、吸收塔出口烟道由侧出改为顶出。
F、拆除吸收塔原除雾装置,把原除雾器改造为一层管式+三层屋脊式高效除尘除雾装置。
G、本次改造范围内的改造完成后系统总阻力增加不超过950Pa。
脱硫系统超低改造前后性能参数见下表:
4超低排放改造效果
4.1脱硝系统
脱硝系统超低改造后,电厂委托第三方机构对改造效果进行测试,试验结果如下表所示:
由于此次超低改造,相应的对锅炉低氮燃烧器也作出优化调整。因此,实际运行中,脱硝入口NOX浓度低于设计值。
由以上可知,在570MW工况下,脱硝装置A侧脱硝效率为89.1%;脱硝装置B侧脱硝效率为88.8%;脱硝装置A侧、B侧平均脱硝效率为89.0%。脱硝出口NOX浓度均值为38.7mg/m3,满足设计值要求(≤40mg/m3)。
另外,针对超低排放改造后脱硝出口与烟囱入口NOX浓度前后一致性问题,电厂进行了喷氨优化调整试验。在高、中、低负荷下,优化调整前后DCS脱硝出口NOX折算值与脱硫出口NOX折算值偏差对比见下表所示:
由以上可知,优化调整后低负荷下脱硝出口与脱硫出口NOX折算值倒挂现象有明显改善,倒挂偏差由-2.1mg/m3降低为1.05mg/m3;中、高负荷下脱硝出口与脱硫出口NOX折算值偏差也有所减小,倒挂现象变为小幅正挂,有利于脱硝系统运行控制。
4.2除尘系统
除尘系统改造后,电厂委托第三方机构对改造效果进行测试,在锅炉燃用试验煤种,电除尘器电场全投的情况下,试验结果如下表所示:
由以上可以看出,A、B侧电除尘器出口烟尘排放浓度分别为18.67mg/m3、17.74mg/m3,平均值为18.21mg/m3;达到设计值(<20mg/m3)要求。
电除尘器在电场全投时,A、B侧电除尘器除尘效率分别为99.93%、99.94%,电除尘器平均除尘效率为99.94%,达到设计值(≥99.85%)要求。