摘要:600MW级火电机组已成为我国主力发电机组。开展600MW机组节能降耗对策研究,提高机组的经济运行水平和综合竞争力是发电集团面临的重要课题。以河南华润首阳山有限公司600MW2号机组为案例,对锅炉燃烧及制粉系统、汽轮机及热力系统、辅机系统等进行全面分析,实施了燃烧优化、汽轮机滑压优化、顺序阀控制优化、通流部分间隙调整和轴封改造等综合优化措施,取得了良好的节能降耗效果。
关键词:600MW火电机组;节能降耗;优化措施;发电煤耗
1、概述
面对可持续发展和气候变化两大全球核心问题,加上经济危机的冲击,世界能源战略的转型已势在必行。能否通过结构优化和技术进步满足能源与环境的双重约束,将成为包括电力行业在内的能源工业转型期的主要课题。600MW级火电机组已成为我国主力发电机组。研究并实施600MW机组的节能降耗措施,将对提高机组的经济运行水平和综合竞争力起到很好的作用。
2、600MW火电机组节能分析
在凝汽式机组中,供电煤耗可较全面地反映机组经济性。因此选择供电煤耗作为机组经济性评价准则。影响供电煤耗的主要因素有设计水平、负荷、煤质、设备健康状况及操作人员的运行水平等。锅炉效率、汽轮机热耗、厂用电率直接影响机组供电煤耗指标。
本文采用耗差分析方法,在锅炉燃烧及制粉系统、汽轮机及热力系统、辅机系统3个层面进行系统分析和节能潜力诊断.确定各因素对机组供电煤耗的影响。炉侧参数主要采用公式法进行分析,主蒸汽和排汽参数主要根据汽轮机厂家提供的热耗修正曲线进行分析,对于影响热力系统的各种因素根据等效热降法进行计算,缸效率的影响主要采用小偏差分析法。
3、600MW机组节能降耗优化措施与实施
本文以河南华润首阳山有限公司600MW超临界2号机组为典型案例,重点开展了燃烧优化、汽轮机滑压优化、顺序阀控制优化、通流部分间隙调整和汽封改造等综合优化措施的研究与实施。
3.1案例机组概况
2号机组锅炉为本公司采用哈尔滨锅炉厂的超临界参数变压运行带内置式再循环泵启动系统的本生直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、Π型锅炉。锅炉型号为:HG-1987/25.4-YM1型,锅炉设计效率为93.71%。汽轮机为一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压纯凝汽式汽轮机,型号为N600—24.2/538/566.设计热耗为7747kJ/(kW˙h)。
3.2锅炉燃烧及制粉系统优化
影响锅炉效率的因素有排烟温度、飞灰可燃物、炉膛出口烟气含氧量、空气预热器漏风率、炉底灰渣可燃物、锅炉保温等。锅炉燃烧调整应考虑锅炉飞灰和炉渣含碳量等因素进行综合优化。2号机组煤质较稳定运行效率较高,可通过调整锅炉最佳氧量进一步提高锅炉效率。分别在600MW、480MW、360MW负荷下进行试验,保持其他参数不变。调整送风机挡板开度,改变一、二次风量和不同负荷下的锅炉氧量.确定氧量变化对锅炉燃烧效率、蒸汽温度及其他运行参数的影响,得到锅炉最佳氧量曲线。试验结果表明.通过锅炉氧量调整优化.可降低发电煤耗约1.5g,(kW˙h)。本厂再热蒸汽温度偏低约3~5℃,运行经济性较差。通过不断地摸索和试验研究,实施了多方面的优化措施,较好地完成了优化调整工作.提高了锅炉效率,降低了煤耗。(1)锅炉左右侧主汽温度偏差调整。调整试验前,右侧主汽温度高于左侧,需投入较多减温水。试验调整表明:在锅炉长期运行中,工况稳定后,任三台制粉系统运行(共四套),运行制粉系统二次风挡板全开,氧量在最佳曲线内,燃尽风开度为15%时,左右侧主汽温度偏差较小。(2)再热蒸汽温度调整。400MW负荷下,再热器烟气挡板以70%、80%、90%、100%开度时,当煤种、工况不变时,改变燃尽风的大小,对再热汽温影响较大。经分析得到,燃尽风在20%-30%,烟气挡板在80%-100%区间内控制再热汽温相对稳定,且汽温壁温好控制。建议燃尽风开度在30%以下运行,尽量利用二次风量的匹配来调整炉内燃烧,增加再热汽温。
3.3锅炉系统的改造优化
1、低温省煤器改造:锅炉排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的一项,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般排烟温度每升高12-15℃,排烟热损失将提高1%,通过在空预器出口竖直烟道增加低温省煤器,平均排烟温度由改造前的160℃可降到到105℃左右,降低达50多度,节能效果非常明显。运行中控制低温省煤器进水温度70℃以上,低温省煤器出口烟温100℃以上,防止受热面发生低温腐蚀。
2、空预器漏风改造:我厂的每台三分仓式空预器分别配置了一台空预器漏风回收风机,分别将空预器一次风侧,二次风侧的冷热端径向、轴向漏风回收,经过回收风机将其送至二次风箱,从而保证了空预器的漏风率≤3.5%的性能指标。