2013年欢喜岭油区节能情况分析
添加时间:2014-04-14 10:29:38
来源:中国石油和化工标准与质量
2013年,采油作业二区根据自身新井投产少、老区稳产难、成本紧张等生产实际,以原油“稳产工程”为中心,努力从节能降耗上下功夫,降低生产成本,加大节约挖潜力度,主要开展以下几个方面工作:
1、全年单耗情况
截止2013年11月份,该作业区产液量为185.9866万吨,总耗电量为1639.8万千瓦时,总能耗量为601.7吨标准煤,总耗水量为41.55万方,生产单耗为5.7千克标煤/吨,用电单耗为15.59千瓦时/吨,单位水耗为0.40方/吨。与2012年同期相比,该作业区生产单耗增加0.2千克标煤/吨,用电单耗降低1.72千瓦时/吨,用水单耗没有增长。分析能耗量增加和减少的主要原因是:
(1)耗电量减少主要是2013年上半年对比同期油井开井数减少18口。
(2)水消耗量增加的原因是2013年上半年对比同期水井开井数增加25口,配注量增加所致。
(3)天然气量减少主要是根据全区每口油井的实际生产情况对42口油井进行改冷输生产,步入夏季通过摸索并对6个计量中转站的外输温度进行平均降温2℃,以达到节能的目的。
2、主要做法
面对今年上半年新井投产所带来的能耗量增加,该作业区主要通过以下两方面来减少单耗。
2.1 加强日常监督管理,深挖节能潜力
在节气上,一是加大套管气回收工作力度。目前该作业区共有回收套管气井42口井,日回收套管气2.6万方;今年以来新完善套管气回收工艺5口井,日增收天然气0.3万方/日,累计回收套管气54.1万方。二是加大气井日常管理力度。通过认真落实气井各项维护挖潜管理制度,积极组织放喷、投棒、排水等措施,努力减缓气井产量递减速度,上半年共实施各类挖潜、维护措施312井次,增气105.3万方。三是加大打击盗气力度,作业区组织专人负责加密巡查次数,上半年共集中组织掐气行动4次,掐掉盗气点2处,收缴盗气管线0.7公里,避免天然气流失10万方。四是加强日常管理挖潜,合理调控生产用气,共实施冷输井24口,降温输送站2座,降低了无效用气,节约用气8.8万方。与去年同期相比,今年上半年累计节约用气47.3万方,折合标准煤629.09tce,节约资金52.03万元。
在节电上,紧紧抓住减容、停关负效井、站等工作。2013年上半年全区节电152.2万Kwh,节电费83.71万元,并且对线路上3组高压电容器进行维护,对电网进行补偿,降低损耗。停关负效井、改低产低效井间开25口,累计节电87.9万Kwh。与去年同期相比,该作业区在有新井投产的前提下,通过加强用电管理,累计节电76.2万kwh,折合标准煤93.6tce,节约资金41.91万元。在节水上,加强用水的定额管理,对该作业区机关驻地及基层队用水定期进行流量监测,对“跑、冒、滴、漏”现象进行了严厉处罚。同时督促各基层队加密巡检频率,及时组织处理发现的问题,合理优化使用水资源,有效提高综合利用率。今年上半年组织处理清水管线、阀门渗漏2处,节水100m3;采二驻地办公楼厕所水阀门改为节水阀门,节水1300m3;合并站5个统一用水,节水3000m3;掐掉非正常用水3处,节水3500m3;累计节约用水29.8万m3,节约资金72.71万元。
在2012年节能管理工作的基础上,通过2013年所做的节能管理工作,节气47.3万方,折合标准煤629.09tce,节约资金52.03万元。节电76.2万kwh,折合标准煤93.6tce,节约资金41.91万元。节水29.8万m3,节约资金72.71万元。累计节约标准煤722.69tce,累计节约资金166.65万。
2.2 推广新技术,改造落后的生产技术和生产工艺,提高效益
2013年,该作业区共实施抽油机变频控制柜、抽油机安装直联驱等3项节能项目,目前,大部分已实施完成。
2.2.1机采系统效率优化、抽油机系统优化设计
该项目主要通过对油井的生产参数、油藏参数、设备参数及原油高压物性参数的收集、测试和产能分析,预测出油井产能,对抽油机井的机型、电机型号及功率、管径、杆径、杆柱钢级、泵径、泵挂、杆柱组合等参数进行优化设计。对有提液潜力的抽油机井,发挥油井提液潜力的同时,实现能耗最低,达到增加产液量、提高机采系统效率、延长检泵周期、降本增效的目的;对无提液潜力的抽油机井,在产液量不减的前提下,实现能耗最低,达到提高机采系统效率、延长检泵周期、降本增效的目的。2012年该作业区计划实施优化油井管杆泵组合12口井,实际实施10口,目前已全部实施完。经现场测试,平均节电率为15.11%。上半年节电23.19万Kw.h,节约标准煤28.5tce,节约资金12.75万元。
2.2.2抽油机变频控制柜的使用
该项目是根据油井产液量的变化,合理调整抽油机运行参数,提高电机使用效率及功率因数。该装置能够通过频率调节,改变电机的运行转数,满足油井产液量的变化,功率因数也得到相应提高,节能效果比较明显。2012年该作业区计划购置抽油机变频控制柜16台,实际购进16台,目前已全部安装完,该产品由3个厂家生产,鞍山石油设备厂6台,经现场测试,节能率为20.22%;锦州市东兴电气设备制造有限责任公司8台,经现场测试,节能率为16.71%;沈阳新信利达节能设备有限公司2台,节能率为18.54%,该项目上半年节电12.58万kw.h,节约标准煤15.5tce,节约资金6.19万元。
2.2.3抽油机安装直联驱
该产品代替了电机皮带,通过装该设备避免了更换皮带的工作量,从而达到了免维护的目的,也达到节能地目的。2013年,该作业区计划在12-14、11-318、14-016等处安装10台直联驱,目前已安装完,今年全年节电30.04万kw.h。节约标准煤36.92tce,节约资金16.52万元。